EA3HMJ Blog

Proyectos, ideas, trabajos & demás cosas

Archive for the ‘Proyecto’ Category

El mundo de las referencias y disciplinas II

leave a comment »

Una vez visto que podemos usar un PLL disciplinado es hora de poner a buscar un filtro que tenga equilibrio entre velocidad de enganche y ruido de fase.

Repasemos la situación, señal del sintetizador

sintetizador

 

Señal del ocxo

ocxo

 

Señal de un mal PLL

24 Ghz PLL

 

Señal de un buen PLL

24 Ghz PLL good

 

Y por último señal de un PLL equilibrado

PLL OK

 

Tener en cuenta que estos valores son  mu pronunciados por la elevada multiplicación que se necesita para 24 Ghz, en 10 Ghz la cosa sería mucho mejor.

Ahora queda probar el equipo a ver si los reportes son correctos.

Written by qlfecv

26 de septiembre de 2013 at 23:35

Publicado en Ham radio, Proyecto

Tagged with , , ,

El mundo de las referencias y disciplinas

leave a comment »

Estar disciplinados cuando usamos microondas es maravilloso, una variable menos a manejar, pero mucho más importante que la precisión en frecuencia es el ruido de fase de nuestra fuente de referencia, ya que al multiplicarse por N el ruido de fase aumenta  3dB cada vez que duplicamos la frecuencia.

Un ejemplo practico, 10 Ghz con IF de 432 usa una referencia de 103.5 Mhz y N=96 lo que significa que el ruido de fase de la referencia se dobla 96 veces.

Lo normal es que las referencias lleven un PLL y este también genera un ruido de fase que es 20 Log N, siendo N el divisor del PLL.

En el caso anterior yo uso un divisor de 10 305 lo que viene a dar unos 80dB de ruido de fase.

He medido distintos equipos para ver como se comporta y los pongo a continuación.

Mi Rubidio.

10 Mhz rubidio

PTS620

10 Mhz PTS620

PTS3200

10 Mhz PTS3200

PTS6400

10 Mhz PTS6400

Agilent E4421B

10 Mhz Agilent E4421B

GPSDO para portable (genera señal cuadrada)

10 Mhz gpsdo

Señal de salida del tvecter khune con referencia interna

Tvecter khune con internal ref

Señal de salida del tvecter khune con gpsdo

Tvecter Khune con gpsdo

Señal de salida tvecter 24 ghz con ocxo de G8ACE

24 Ghz ocxo

Señal de salida tvecter 24 ghz con referencia agilent E4421B

24 Ghz sintetizador

Señal de salida tvecter 24 ghz con PLL mal diseño

24 Ghz PLL

 

Señal de salida tvecter 24 ghz con PLL mejor diseño

24 Ghz PLL good

Creo que con esto nos podremos hacer una idea de la importancia de un buen sistema de referencia.

Written by qlfecv

25 de septiembre de 2013 at 20:15

Publicado en Ham radio, Proyecto

Tagged with , , , , , , ,

24Ghz partyday III

leave a comment »

Después de darle unas vuelta a la frecuencia de referencia de 103.58 Mhz me he dado cuenta que es complicado de disciplinarlo con un simple PLL, ya que si descomponemos el valor es solo divisible por 2 y 5179 lo que hace muy difícil el PLL y habría que recurrir a un DDS inverso a algo así.

Entonce cambio de planes y  usaremos una frecuencia de referencia de 103.5Mhz que son cristales normalitos y facil de disciplinar con PLL.

Para ello lo primero que miraremos es el oscilador local que esta en 23.616 Ghz la tensión de sintonia (VT)  por si tenemos que volver al estado inicial.

DSC01072 DSC01073

 

Ahora calculamos la nueva Lo = 103.5Mhz *228 = 23.598 Ghz que al restar 24.048 nos da una IF de 450 Mhz.

Resintonizamos el DRO hasta la nueva frecuencia con esa referencia.

DSC01076 DSC01075

 

Ya podemos sacar la referencia a fuera y tapar el transvecter

DSC01081 DSC01080

 

Y a probar con la nueva referencia y IF.

DSC01082 DSC01083 DSC01084 DSC01081

 

Ahora queda disciplinar un ocxo a 103.5 Mhz y ya tendremos un transvecter de 24 Ghz “decente”

 

Written by qlfecv

23 de septiembre de 2013 at 22:29

Publicado en Arduino, Proyecto

Tagged with , ,

FT-817ND open band

leave a comment »

Debido a un cambio de idea con el transvecter de 24Ghz lo primero que tengo que hacer  abrir de banda el FT817 para que pueda transmitir por encima de 450 Mhz.

Para ello hay que seguir las siguientes instrucciones.

Placa sobre la que hay que actuar

DSC01077

 

Estado original de los puentes

DSC01078

 

Como queda después de la modificación.

DSC01079

 

Verificado que da la misma potencia en la banda HAM que fuera de banda.

 

Written by qlfecv

23 de septiembre de 2013 at 22:15

Publicado en Ham radio, Proyecto

Tagged with ,

24Ghz partyday II

leave a comment »

Otro día de 24 Ghz junto con Iban EB3FRN en su shack.

Después de los ajustes necesarios, viene el ensamblaje final de todos los componentes, tanto en RF como en DC y las pruebas finales.

Aunque parezca mentira lo que más trabajo ha dado ha sido un rele de RF que conmutaba pero no daba continuidad, eso nos hizo perder más de 2 horas.

Gran aprendizaje con los latiguillos. Primera conclusión, no usar nunca en RF conectores sma de 90º, se comen la señal que da gusto. Cualquier cable bueno que sea corto es útil.

EL montaje preliminar

20130920_193616

Empezamos con las pruebas, marconi modo cw en 24048 Ghz y IF al analizador, referencia externa.

20130920_193546 20130920_193555

Señal en IF con referencia esterna disciplinada y  ocxo, puede verse la la gran diferencia.

20130920_195529 20130920_195448

Señal de IF con FT817 emitiendo.

20130920_201608 20130920_195759

Comprobando audio, para ello usamos la salida IF de analizador que se introduce en un usb-sdr y con sharp en el PC se puede monitorizar el audio.

20130920_203030_5

 

Ahora ensamblando la parábola a ver si nos vemos en el analizador

20130920_210002

Vista general del ensamblaje.

20130920_210427 20130920_220826

 

Una vez comprobado todo ya podemos hacer el cableado de RF y DC bien.

DSC01070 Transvecter24Ghz

 

Nueva comprobación de emisión.

DSC01065

 

Y para finalizar, buscando la baliza de ED3 en Caldas que como era de esperar no se escucha desde mi casa,  la de 10 Ghz tampoco.

DSC01069

 

Ahora solo queda hacer un ocxo disciplinado. La frecuencia debería ser de 103,57894736842105263157894736842 Mhz pero eso es muy complejo de disciplinar y será de 103.58 Mhz que nos generara una IF desplazada en 240Khz.

Si no se me ocurre algo mejor esta es la solución que usare.

Continuara …

Written by qlfecv

22 de septiembre de 2013 at 18:55

Publicado en Arduino, Ham radio, Proyecto

Tagged with ,

GPSDO con GPS Navmam Jupiter TU60

with 7 comments

Basado en el GPS Navman Jupiter TU60,  el ocxo  Micro Crystal y el circuito de James Miller G3RUH he diseñado un GPSDO para portable.

GPS y ocxo

GPS navman jupiter T60 cristal ocxo 10mhz

No hay que explicar y las imágenes hablan por si solo, cuando tenga terminado la parte de control de enganche subiré gráficas de estabilidad.

Esquema y PCB

gpsdo TU60 2 gpsdo TU60 1 gpsdo TU60 6 gpsdo TU60 7 gpsdo TU60 8

Frecuencia de salida y consumo.

gpsdo TU60 9 gpsdo TU60 10

Montaje para  portable con batería de litio-ion

gpsdo TU60 11

 

Y el comportamiento a lo largo del tiempo

gpsdo 10mhz

Written by qlfecv

18 de septiembre de 2013 at 22:22

Minisecuenciador para reles latch

with one comment

Al buscar reles para 24 Ghz localice un modelo económico que las bobinas del rele no son Fail Safe,  son de modo lacth , es decir, que hay que dar un impulso de corto espacio de tiempo para que el rele cambie de posición, lo que significa que no tiene una posición de reposo.

rele 24ghz

La solución es sencilla y documentada, pero por hacerlo a mi gusto he diseñado un pequeño secuenciador que va montado sobre el rele.

secuenciador reles  2

Básicamente el circuito al encender da un impulso de 250 ms a la bobina de RX y pasa a la espera, al detectar el PTT a negativo genera un impulso de 250ms a la bobina TX y pasados esos 250 ms pone a masa la salida de PTT, de forma que garantizamos que el rele conmuto antes de alimentar el TX.

Al perder el negativo del PTT desconecta la salida PTT y da un impulso de 250ms a la bobina RX.

secuenciador reles  1

Y con eso ya hemos convertido un rele latch a un rele fail safe.

Esquema

PCB

Componentes

Written by qlfecv

15 de septiembre de 2013 at 20:51

Publicado en Ham radio, Proyecto

Tagged with , , ,